Инструкция по эксплуатации Samson 3730-4 Электропневматический позиционер
Страница 75
EB 8384-4 RU
75
Байт
Бит Имя
Описание
0
7
CB_TRAVE_TIME
Ошибка контура регулирования: Регулирующий клапан
более не подчиняется контролируемой величине в
приемлемое время (см. код ошибки 57). Данный сигнал
сбрасывается через 10 секунд. Сообщение CHECKBACK
байт 1 бит 5 остается для сравнения до подтверждения.
A
0...1
Не назначено
2
CB_UPDATE_EVENT
Изменились статические данные: Устанавливается при
изменении данных устройства, в результате
(неумышленных/ неавторизованных) изменений
изначально установленных величин.
A
3
CB_SIMULATE
Активен режим моделирования: Устанавливается,
когда активен режим моделирования как минимум
одного Рабочего Блока. Режим моделирования AO
Рабочего Блока позволяет смоделировать
регулируемую величину x. Режим моделирования DI
Рабочего Блока позволяет моделировать дискретный
выход.
R
4
Не назначено
5
CB_CONTR_ERR
Ошибка контура регулирования: Регулирующий клапан
более не подчиняется контролируемой величине в
приемлемое время (см. код ошибки 57). Ошибка
сбрасывается вручную.
R
6
CB_CONTR_INACT
Позиционер неактивен: Устанавливается при режиме
OUT OF SERVICE или если статус на выходе AO
Рабочего Блока некорректен.
R
1
7
CB_SELFTEST
Устройство в режиме самотестирования:
Устанавливается при инициализации, калибровке
нуля или активной функции диагностик системы
EXPERT+.
R
0
CB_TOT_VALVE_TRAV
Превышено значение полного хода клапана: Текущее
значение полного хода клапана выше введенного или
предварительно определенного ограничения. Сброс
через SELF_CALIB_CMD = 10 (Сброс превышения полного
хода клапана).
R
1
CB_ADD_INPUT
Статус второго дополнительно встроенного двоичного
входа: Использование второго двоичного входа должно
быть сконфигурированно соответственно
CONFIG_BINARY_ INPUT2.
2
2...7
Не назначено
1...6
Не назначено
3
7
CB_ZERO_POINT_ERROR Ошибка нулевой точки, см. код 58
R
R Статический сигнал остается активным пока не устранена его причина
A Динамический сигнал автоматически сбрасывается через 10 секунд