Инструкция по эксплуатации Samson 3730-4 Электропневматический позиционер

Страница 75

Advertising
background image

EB 8384-4 RU

75

Байт

Бит Имя

Описание

0

7

CB_TRAVE_TIME

Ошибка контура регулирования: Регулирующий клапан
более не подчиняется контролируемой величине в
приемлемое время (см. код ошибки 57). Данный сигнал
сбрасывается через 10 секунд. Сообщение CHECKBACK
байт 1 бит 5 остается для сравнения до подтверждения.

A

0...1

Не назначено

2

CB_UPDATE_EVENT

Изменились статические данные: Устанавливается при
изменении данных устройства, в результате
(неумышленных/ неавторизованных) изменений
изначально установленных величин.

A

3

CB_SIMULATE

Активен режим моделирования: Устанавливается,
когда активен режим моделирования как минимум
одного Рабочего Блока. Режим моделирования AO
Рабочего Блока позволяет смоделировать
регулируемую величину x. Режим моделирования DI
Рабочего Блока позволяет моделировать дискретный
выход.

R

4

Не назначено

5

CB_CONTR_ERR

Ошибка контура регулирования: Регулирующий клапан
более не подчиняется контролируемой величине в
приемлемое время (см. код ошибки 57). Ошибка
сбрасывается вручную.

R

6

CB_CONTR_INACT

Позиционер неактивен: Устанавливается при режиме
OUT OF SERVICE или если статус на выходе AO
Рабочего Блока некорректен.

R

1

7

CB_SELFTEST

Устройство в режиме самотестирования:
Устанавливается при инициализации, калибровке
нуля или активной функции диагностик системы
EXPERT+.

R

0

CB_TOT_VALVE_TRAV

Превышено значение полного хода клапана: Текущее
значение полного хода клапана выше введенного или
предварительно определенного ограничения. Сброс
через SELF_CALIB_CMD = 10 (Сброс превышения полного
хода клапана).

R

1

CB_ADD_INPUT

Статус второго дополнительно встроенного двоичного
входа:
Использование второго двоичного входа должно
быть сконфигурированно соответственно
CONFIG_BINARY_ INPUT2.

2

2...7

Не назначено

1...6

Не назначено

3

7

CB_ZERO_POINT_ERROR Ошибка нулевой точки, см. код 58

R

R Статический сигнал остается активным пока не устранена его причина

A Динамический сигнал автоматически сбрасывается через 10 секунд

Advertising